200噸四柱液壓機控制閥在加工過程中,如果未達到設計圖紙規定的同軸度及倒角要求,會造成漏油問題。閥體的O形圈安放槽,對閥體孔的同軸度,規定為0.03mm,這樣規定不難達到,但閥體第二次上機床掉頭加工另一端O形圈槽時,若沒有可靠的工藝裝備作保證,達到0.03mm的同軸度是很困難的,超出規定值危害較大。閥芯兩端的倒角不能習慣采用45°,這種倒角危害甚大,往四柱液壓機閥體里裝配閥芯時,很容易將O形圈卡傷。
1、閥體孔對O形圈槽的同軸度超過規定值時,O形圈放在槽內,一側壓縮量很大,另一側壓縮量較小,輕者發生漏油,超差嚴重時,往閥孔內裝閥芯時會將O形圈切掉半圈或一圈。在試驗臺上作出廠試驗,由于時間短、油溫低又無背壓,不會發現漏油,當在1500噸液壓機設備上使用一段時間后就開始漏油。
2、閥體兩端的O形圈與主閥孔的同軸度是合格的,閥芯兩端的倒角應為15°、20°,若大于規定值,也會將O形圈卡破。
3、兩者都是合格的,在裝配時未向閥孔、O形圈及閥芯上涂潤滑油(進口潤滑油使用誤區),往四柱液壓機閥體裝閥芯時也可將O形圈切掉一塊。
防止200噸液壓機控制閥漏油,應從加工和裝配兩個工序做起,保證液壓元件不滲漏。